皮带输送机由于是第一次抢修进口设备,困难可想而知。但他们明知山有虎偏向虎山行。在整个检修中他们勇闯四关。一是拆卸关,也就是解剖关。由于进料管断裂在机器的内部,且"转鼓"及输送机受到损伤,必须"开膛破肚"详细检查。机器内部传动相当复杂,光专用工具就达10多种。他们铺开图纸一一破解神秘面纱。分厂主管设备管理的杨志林副厂长,设备处长助理王伟东,比照图纸细致研究入手方案步骤;维修班长金晨,陈国渠凭着高超的技艺和经验,进行"操刀"。很快差速机被拆下,主轴拿出,轴承取出,最大也是最难拆下的输送机也在铲车司机的帮助下顺利"挪位",进料管的断裂部分终于全部取出,通过一天紧张有序的战斗,完成了第一个战役。第二是修理关,修复工作是一项非常复杂的过程,必须细心加耐心,也是一项技术绝活,不要小看主轴上有几个小毛次,皮带输送机可这小毛次要很多的工序,什锦锉、粗细砂纸样样用得上。转鼓内丝网的清洗修复工作算是最累最苦,要钻入直径只有80公分的桶身内,把铁屑从20丝的缝隙中用压缩空气逐一吹出,修复丝网应该说是技术绝活,几千条缝隙用小郎头加凿子一一修整并用塞尺一一过关。
皮带输送机就是在这样狭小的环境内一干就是几个小时。功夫不负有心人,通过一天多的连续工作,终于闯过第二关。三是装配关,装配关是非常关键的一关,必须按图施工,装配技术要求相当高,传动部位的配合是一丝单位间隙来调整的,每一个螺丝必须掌握它的扭距,所以在装配过程既要注意各部件的间隙,同时还要掌握好每一个螺丝的扭距,这是装配过程的难点。维修师傅宁做千遍,也不放过一个蛛丝马迹,做到步步为营。第四是投运检验关。机器安装就位完毕,随着油泵、氮气等辅助系统的投运正常,主机正式启动,主电机转速从0~500~1000~1200转进入正常运行,从主控室传来消息:电流70A正常,震动25um正常,正式进料运行正常。2008年6月26日装置产出成品。该设备系统系高技术产品,通过双酚A维修班的不懈努力,不仅使熄了火的机器又恢复了往日的风采,而且双酚A维修班敢为人先的事迹还被职工传为佳话皮带输送机。